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离心式通风机叶轮(lún)怎么完(wán)成优(yōu)化设计

点击次数:97 更新时间:2024-09-02

如今利用系(xì)统软件,对离心式通风机叶轮(lún)的气动优化(huà)进(jìn)行设计,优化了原叶片的弧线,提高了叶轮的(de)绝热(rè)效率,进行了三种不同的优化方法,并用单变(biàn)量法比较了解了不同优化(huà)方法的优化效果,因此在进行优化(huà)之后,使其绝热效率有不同(tóng)程度的提高,有效地削弱了流动分离,降低了流动损失,如何对离心式(shì)通风机叶轮进行优化设计?

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通(tōng)过科学合理的设计,使其不同程度地改善了流动条件,因此其实践结果(guǒ)表明,数值气动优化方法对改善叶片气动性能是有效的,不(bú)同优化方法的优化结果不同,表明参数化方法(fǎ)和(hé)最优(yōu)操作点(diǎn)的选择中,对(duì)其优化结果有重要影响,并且使离心(xīn)式通风机(jī)的(de)优化设计中,首先,用理论方法对离(lí)心式通风机进行参数化(huà)设计,然后,利用专业软件进行几何建(jiàn)模,最后,利(lì)用计算(suàn)流体力学软件,对离心式通风机内部(bù)流场进行了解。

为了提高风(fēng)机的(de)效率,并且在优化后(hòu),离心式通风(fēng)机内部流场明显改善,使设备的(de)使用效(xiào)率提高,并了解到不(bú)同叶型风机的工程实用价(jià)值,在确(què)定最佳运动和结构参(cān)数的基础上,给(gěi)出了适应离心式(shì)通风机位置参数变(biàn)化的(de)具体方案,验证测试结果表明,该(gāi)方案满足清洗性能(néng)要求。

由于,对离心式通(tōng)风机进行了(le)解,对(duì)原(yuán)蜗壳外(wài)周设计进行了修正,新蜗壳型线应用于原风机后,以再次进行数值模拟实验(yàn),其结果表明其(qí)性能有所提高,通过对改造前后蜗壳内气流的对比,并且了解了影响离心式通风机性能的内部因素。


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